(1)蓄熱體堵塞后,爐壓調節困難,正常生產(chǎn)時(shí)爐壓經(jīng)常為50Pa以上。爐壓過(guò)大時(shí)將有大量高溫爐氣溢出爐外,惡化勞動(dòng)環(huán)境,縮短加熱爐壽命。當爐壓為+10Pa時(shí),100mm直徑的孔洞逸氣熱損失為380000kJ/h。爐內大量本應供給鋼坯的熱量溢出損失,造成燃料用量的增加,噸鋼燃耗居高不下[4]。
(2)蓄熱體堵塞后,換熱面積減少,煙氣換熱量減小,外排熱量增加,熱效率下降,排煙溫度高,經(jīng)常報警,控制困難,蓄熱裝置時(shí)常因溫度報警自我保護而停止工作,影響加熱爐的正常生產(chǎn)。
(3)蓄熱體堵塞后,換熱面積減少,空氣、煤氣獲得的熱量減少,無(wú)法達到預熱溫度,加熱爐升溫困難,被迫需要高熱值的焦爐煤氣,進(jìn)一步堵塞蓄熱體形成惡性。
5蓄熱體堵塞解決方法
5.1化操作
(1)生產(chǎn)操作時(shí),嚴格貫徹熱工制度,及時(shí)調整排煙閥門(mén)的開(kāi)啟度,特別是停軋檢修時(shí),在減少空氣、煤氣用量的同時(shí)要將各段的排煙閥門(mén)關(guān)小,必要時(shí)要將排煙風(fēng)機的控制閥關(guān)小,減小排煙風(fēng)機的相對抽力,使加熱爐爐壓保持在30~35Pa之間,阻止爐內大顆粒粉塵及氧化鐵皮顆粒吸入蓄熱體,同時(shí)還能避免冷空氣進(jìn)入爐內增加鋼坯燒損。
(2)正常生產(chǎn)時(shí),合理的控制蓄熱箱的排煙溫度,具體操作方法:①根據各個(gè)排煙管道上熱電偶的溫度,調整每組蓄熱箱的排煙檢修閥,保證各組蓄熱箱排煙溫度差值在10℃以?xún)取"诟鶕鞫慰諝狻⒚簹獾呐浔冉y一調節各分段排煙閥門(mén),將排煙溫度控制在(140±10)℃范圍內,這樣就避免調節排煙總閥時(shí),蓄熱箱之間排煙溫度相差過(guò)大,出現個(gè)別蓄熱箱排煙溫度過(guò)低或過(guò)高的情況。③日常巡檢時(shí)要經(jīng)常用測溫槍現場(chǎng)測量蓄熱箱的實(shí)際溫度,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)調整排煙檢修閥,保證排煙溫度均勻、準確。
(3)工作中根據實(shí)際情況選擇合理的空燃比,
保證爐內煤氣能夠完全燃燒,并注意煤氣壓力和熱值情況,發(fā)現煤氣壓力、熱值出現波動(dòng)應及時(shí)調節空氣、煤氣用量及各段排煙總閥,嚴禁單調空氣或單調煤氣。煤氣壓力及熱值升高時(shí):首先調節排煙總閥,將爐壓控制在25Pa左右,然后依次調節煤氣閥、空氣閥,后再將爐壓調節到30~35Pa之間,在調節空氣、煤氣配比時(shí)多余的煤氣進(jìn)入蓄熱體內燃燒。煤氣壓力及熱值降低時(shí):首先調節排煙總閥,將爐壓控制在40Pa左右,然后依次調節空氣閥、煤氣閥,后再將爐壓調節到30~35Pa之間,在調節空氣、煤氣配比時(shí)爐內煙氣量減少過(guò)多,造成排煙
風(fēng)機抽力相對,將大顆粒粉塵吸入蓄熱體。
5.2技術(shù)改進(jìn)措施
(1)改造蓄熱體前的過(guò)濾網(wǎng),選擇過(guò)濾效果好、壽命長(cháng)的不銹鋼網(wǎng)。
(2)在滿(mǎn)足軋制要求的同時(shí)按照熱工制度,選擇低熱值的混合煤氣,盡量減少焦爐煤氣使用量,既能減少煤氣中雜質(zhì)帶入量,又能降低噸鋼燃耗,提高經(jīng)濟效益。
(3)加熱爐操作培訓時(shí)增加蓄熱體安裝標準、安裝規范的內容,并把親自動(dòng)手選擇正確蓄熱體尺
寸、正確組合蓄熱體作為學(xué)習重點(diǎn),做到能夠正確安裝和及時(shí)發(fā)現安裝過(guò)程中出現的各種錯誤。
(4)檢修前對檢修單位具體負責安裝工作的帶班人員進(jìn)行詳細的技術(shù)交底和安裝要求說(shuō)明;檢修時(shí)安排技術(shù)好,素質(zhì)高的質(zhì)量檢查員全程進(jìn)行監督、指導,使蓄熱體安裝緊密、無(wú)錯誤,上部縫隙層層封堵密實(shí)、無(wú)遺漏,微煙道、“斷路”、局部“突擴管”現象出現;檢修結束后,將爐內雜物特別是含纖維的保溫材料要清理,對噴口磚周?chē)戎攸c(diǎn)部位要將灑落的耐火材料清掃干凈,減少蓄熱體的粉塵吸入量。
6結束語(yǔ)
通過(guò)操作化及加熱爐熱工制度的嚴格執行,目前包鋼長(cháng)材廠(chǎng)1#線(xiàn)加熱爐運行狀態(tài)良好,正常生產(chǎn)時(shí)噸鋼燃耗控制在1.05GJ/t以下。采用技術(shù)改進(jìn)措施,提高加熱爐檢修、維護質(zhì)量,蓄熱體換周期延長(cháng)到12個(gè)月以上,檢修時(shí)也有一部分蓄熱體沒(méi)有堵塞,只需換外側的兩層蓄熱體即可,有效降低了加熱爐維護成本,提高了生產(chǎn)效率,了工人勞動(dòng)強度,取得了可觀(guān)的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益。